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QC雙星光輝閃耀 創新成果顯露鋒芒

作者:時間:2025-05-20

近日,在2025年中國品質創新與品質改進成果發佈交流系列活動——QC小組(第一期)中,高安屯熱電正方向QC小組“縮短燃氣機組‘一拖一’背壓轉‘二拖一’抽凝工況轉換時長”創新成果,斬獲“示範級”獎項,為京能集團首次摘得該領域最高榮譽;京西熱電“韌”我行QC小組“降低氫冷發電機氫氣使用量”創新成果,同樣在近600個課題中脫穎而出,斬獲“專業級”獎項。

高安屯熱電

正方向QC小組

高安屯熱電大力營造“人人重視品質、人人參與品質”的濃厚氛圍,構建“全員、全過程、全要素”品質管理體系,培育創新型專業人才和技術人才,致力於以解決生産實際問題為核心,營造出濃厚的工匠精神,助推企業高品質發展。

創新突破

攻克技術難題

面對燃氣機組工況轉換耗時過長的行業難題,高安屯QC小組依託數字化技術開展深度攻關,嚴格按照PDCA流程推動成果實施,奏響“技術突破三部曲”:

創新點1

餘熱鍋爐水位動態控制

通過創新應用DCS歷史數據分析系統,建立餘熱鍋爐水位預測模型,憑藉“數字直覺”,可準確預判蒸汽系統的“呼吸節奏”,提前3小時精準預知水位變化。

創新點2

移動兩票系統開發

關鍵操作步驟掃碼確認率達100%,操作票創建時間從調度指令後30min提前至接班即刻創建,同步實現“一機三屏”(DCS畫面/操作票步驟/現場視頻)同步監控。

創新點3

多系統並行操作模式

同樣精妙的還有“三位一體”作業機制:讓餘熱鍋爐上水與燃機電氣系統復位同步開展、調壓單元投運與汽機暖機操作交叉進行、操作票執行與設備狀態監測實時聯動,這樣的機制好像一顆“時空膠囊”,提升系統協同效率45%。

低碳高效

驅動綠色發展

通過系統性流程優化,將機組工況轉換的核心指標大幅提升。工況轉換核心指標優於同型機組:燃機啟動準備時間由40.2min→17.69min(下降56%);汽機背壓轉抽凝時間由10min→7.1min(下降29%);整體轉換時間由64.6min→46min(下降28.8%),真正實現了“快人一步”的運營優勢!年支撐區域綠電消納1.2億kWh,增發電量達19.22萬kWh,減排二氧化碳4.6萬噸,相當於種植25萬棵樹木。

京西熱電

“韌”我行QC小組

聚焦生産解難題

QC課題成效顯著

“氫氣消耗量高?科學管理來搞定!”針對氫冷發電機氫氣消耗量升高的問題,京西熱電QC小組堅持以問題為導向,按照PDCA迴圈,通過分層法統計全廠氫氣使用量情況,鎖定關鍵癥結;利用魚骨圖,從“人、機、料、法、環”五個維度找到末端因素,確定核心要因;圍繞要因制定對策,引入膜分離技術替代傳統提純工藝,顯著降低氫冷發電機氫氣使用量,維持氫氣純度在99%以上,真正實現了“科學方法+創新技術=高效降本!”

多部門協同攻堅

“黨建+雙碳”賦能綠色發展

這支黨員佔比達80%的“紅色技術攻堅隊”,集結了運作、電氣、機務、熱控和綜合等專業領域骨幹,堅持踐行“黨建+雙碳”行動,以黨建引領技術突破,將紅色基因融入創新實踐。

課題研究過程中,小組多次召開分析研討會,將任務目標精確到人,結合現場、現實、現物,從各專業多角度分析問題。運用“5W1H”原則,結合3號發電機運作工況、氫氣純度要求和現場環境等因素,最終確定引入氣體膜分離技術,成功提高3號發電機氫氣純度,提升發電機效率;同時有效降低氫氣純度下降速率、降低氫氣消耗量,節省了人工提純和氫氣等生産成本,實現經濟效益與生態效益的雙贏!